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為了你的挖掘機(jī) 看看吧 挖掘機(jī)常見故障排除

中國娃 2011-10-21

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挖掘機(jī)常見故障排除挖掘機(jī)工作無力的處理:[table=98%]
[tr][td]1:挖掘機(jī)工作無力的處理
一臺PC650-1型挖掘機(jī),在冷機(jī)時工作基本正常,但是工作不到30min后機(jī)上的各部分動作就變慢;當(dāng)油溫升至80℃以上時,各動作呈爬行狀態(tài),使機(jī)器無法下工作。對各路控制閥和變量機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整后效果仍不理想。于是,逐一檢測了各泵的工作壓力,冷機(jī)時最高工作壓力不到20MPa,熱機(jī)時僅為10~15MPa,故無法保證各執(zhí)行機(jī)構(gòu)能正常工作(正常工作壓力應(yīng)為31.4MPa)。 
為查找液壓系統(tǒng)故障產(chǎn)生的原因,決定作如下檢查:
<①先解體檢查主泵,發(fā)現(xiàn)柱塞、柱塞套、配流盤及滑靴磨損均過甚,軸賂間隙過大,需調(diào)整及更換。 
②檢查執(zhí)行機(jī)構(gòu),未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)漏、外泄、沖擊現(xiàn)象。
③解體、檢查方向控制閥,發(fā)現(xiàn)滑閥與閥體的間隙過大,當(dāng)試驗壓力為10MPa時,油液泄漏量為2L/min,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)值;滑閥與閥體的間隙達(dá)0.2mm,且壓力控制閥閥芯與閥座上有明顯的傷痕,泄漏量也超標(biāo)(20mL/min)當(dāng)試驗壓力達(dá)到15MPa時,主溢流閥提前開啟(按照標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在31.4MPa時開啟),大量油液泄漏。
④檢查其他部件,如冷卻風(fēng)扇馬達(dá)、風(fēng)葉,液壓油散熱器等,均良好。
①首先,更換配磨主液壓泵柱塞、柱塞套、配流盤和滑靴,調(diào)整軸向間隙,然后裝機(jī)試驗,此時壓力已明顯升高,最高可達(dá)25MPa,但油溫仍過高,當(dāng)機(jī)器工作1h后,油溫達(dá)到100℃以上,故機(jī)器仍無法正常工作。 
②研磨方向控制閥閥套,鍍鉻、精磨滑閥,同時,配研主溢流閥、卸載溢流閥、安窒閥和減壓閥等。再裝機(jī)調(diào)試時,機(jī)器工作已恢復(fù)正常。[/td][/tr]
[tr][td]2:挖掘機(jī)無回轉(zhuǎn)的故障一臺Ex350挖掘機(jī)已運轉(zhuǎn)一萬五千多小時,目前出現(xiàn)了故障,左右一點都不能回轉(zhuǎn)。除了回轉(zhuǎn)其他動作均正常,這說明工作泵應(yīng)是正常的。我們按從易到難的順序排查故障。先用壓力表測了泵在回轉(zhuǎn)時的壓力,此正常壓力應(yīng)是30mpa,而檢測壓力最高是8mpa,相差很多,這說明控制回轉(zhuǎn)的油路中泄漏嚴(yán)重。出現(xiàn)這種現(xiàn)象有四種原因:
  一、先導(dǎo)壓力較低,不能打開主操縱閥;
  二、回轉(zhuǎn)主操縱閥的閥芯卡?。?
  三、回轉(zhuǎn)馬達(dá)的補油閥卡住,或彈簧斷了失去補油功能;
  四、馬達(dá)配流盤接觸面有劃痕使進(jìn)回油路相通?! ∥覀儼讯窏U的先導(dǎo)油管和回轉(zhuǎn)的先導(dǎo)油管對換,再操作回轉(zhuǎn)手柄此時斗桿的動作正常,這說明回轉(zhuǎn)的先導(dǎo)壓力正常。排除第一種原因。
  拆開了控制回轉(zhuǎn)的主閥芯沒發(fā)現(xiàn)異常磨損,也沒卡住,排除了第二種原因。說明故障不在多路閥上?! 」收暇驮诨剞D(zhuǎn)馬達(dá)上,先檢查補油閥,發(fā)現(xiàn)此閥沒有卡住,彈簧也沒有斷,第三種原因也排除了。把馬達(dá)的后端蓋打開發(fā)現(xiàn)軸承壞了,再把整個馬達(dá)拆下來,解體開發(fā)現(xiàn)配流盤、滑靴、全部損壞。此馬達(dá)是斜軸式定量馬達(dá),軸承是造成馬達(dá)損壞的直接原因,一萬五千多小時對軸承來說已超過其壽命,所以對液壓泵或馬達(dá)等高負(fù)荷運轉(zhuǎn)的總成其軸承應(yīng)定期更換。 [/td][/tr]
[/table] [table=98%]
[tr][td]3:挖掘機(jī)行走跑偏的原因及排除
1.臟物進(jìn)入機(jī)器一側(cè)的停車制動油路中的平衡閥
   機(jī)器行走時,若臟物堵塞了平衡閥的小孔,導(dǎo)致停車制動不能被解除,從而造成行走跑偏。因為機(jī)器在行走時,壓力油若不能通過平衡閥的小孔進(jìn)入平衡閥的彈簧室去推動平衡閥閥芯移動,則壓力油就不能通過平衡閥上的槽進(jìn)入其液壓系統(tǒng)內(nèi),導(dǎo)致停車制動力不能被解除,結(jié)果行走馬達(dá)不能旋轉(zhuǎn),因此出現(xiàn)行走跑偏。排除方法;清洗平衡閥;拆裝時,要避免污物進(jìn)入;定期更換符合要求的液壓油及濾芯。 
2.中心回轉(zhuǎn)接頭密封圈損壞
   中心回轉(zhuǎn)接頭由殼體和芯軸組成,殼體安裝在上部車體上芯軸則安裝下部車體上。芯軸上開有和油管數(shù)量相等的環(huán)形溝槽,從殼體來的液壓油通過這些油槽從芯軸上的垂直孔流向行走馬達(dá),故即使殼體隨上部車體不斷地回轉(zhuǎn),芯軸上的溝槽也能與殼體上的油口保持暢通。使液壓油可以自由地進(jìn)、出。若未及時更換液壓油的濾芯,可導(dǎo)致濾芯上的旁通閥打開,液壓油因未經(jīng)過濾使油中的雜質(zhì)直接進(jìn)入中心回轉(zhuǎn)接頭的滑動表面處,使其上的密封圈損傷,機(jī)器在行走時因一側(cè)的壓力油泄漏而導(dǎo)致兩側(cè)行走馬達(dá)的速度不一樣,結(jié)果造成機(jī)器行走跑偏。排除方法是:更換中心回轉(zhuǎn)接頭油封;更換液壓油和濾芯。
3.污物堵塞終傳動系統(tǒng)的平衡閥的小孔,導(dǎo)致停車制動力不能解除
   機(jī)器在行走時,若壓力油不能通過平衡閥上的小孔去推動平衡閥閥芯移動,則壓力油就不能通過平衡閥上的槽去解除停車制動力,導(dǎo)致行走馬達(dá)不能正常旋轉(zhuǎn),造成挖掘機(jī)行走跑偏。排除方法是:清洗平衡閥;拆裝時,須避免污物進(jìn)入。
4.行走馬達(dá)安全閥漏油
   如果安全閥漏油,將導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)的壓力過低,使行走馬達(dá)的轉(zhuǎn)速不夠,從而出現(xiàn)行走跑偏。排除方法是:更換已損壞的行走馬達(dá)安全閥;判斷時,可以將左、右行走馬達(dá)安全閥對換,看反向行走時是否偏轉(zhuǎn)。
5.機(jī)器偏轉(zhuǎn)一側(cè)的行走比例閥的輸出壓力(壓力控制)過低
   這種比例閥可以根據(jù)操作手柄控制行程的長短來輸出相應(yīng)控制油壓,使主控制閥有相應(yīng)的移動量,從而控制工作裝置的速度。如果未能按時換濾油器的濾芯,可導(dǎo)致濾芯堵塞,使濾油器旁通閥打開,變臟的液壓油在未過濾的情況下直接進(jìn)入比例閥的回路,導(dǎo)致閥內(nèi)的滑閥被卡死,控制油就無法經(jīng)機(jī)器偏轉(zhuǎn)一側(cè)的回轉(zhuǎn)比例閥流至回轉(zhuǎn)主控制閥,導(dǎo)致行走跑偏。檢查時,要檢查行走比例閥的壓力(3.3MPa)排除方法是:清洗閥體及相前油路,更換液壓油、濾芯。
6.機(jī)器偏轉(zhuǎn)一側(cè)的行走吸油閥損壞
   吸油閥裝在工作裝置的液壓缸和馬達(dá)上。其作用是:當(dāng)液壓缸或馬達(dá)受外界巨大沖擊力時,可卸掉或馬達(dá)受外界巨大沖擊力時,可卸掉缸或馬達(dá)內(nèi)的異常高壓(設(shè)定壓力一般在36.5Mpa以下),從而保護(hù)有關(guān)油管和缸不受損壞。如果行走吸油閥損壞,閥內(nèi)彈簧變軟或折斷,則行走主閥內(nèi)的油壓就會降低,導(dǎo)致行走馬達(dá)驅(qū)動力不足,引起行走跑偏。排除方法是,修理或更換吸油閥。
7.機(jī)器偏轉(zhuǎn)一側(cè)的行走主閥閥芯動作失靈
   如果行走主閥內(nèi)的彈簧變軟或折斷,或閥芯被卡住,都有可能引起油壓降低,出現(xiàn)行走跑偏。檢查時,要測量行走主閥油路的壓力,正常值要是32.5Mpa。如果行走主閥損壞,就要更換或修理。我單位的PC200型挖掘機(jī)曾兩次出現(xiàn)行走跑偏,都是由于行走主閥損壞引起的。因此,在出現(xiàn)行走跑偏故障時,應(yīng)首先考慮是否行走主閥已損壞,避免走彎路。[/td][/tr]
[/table] [table=98%]
[tr][td]4:EC360型挖掘機(jī)制動失靈故障的排除     一臺V-EC360型挖掘機(jī),當(dāng)工作時間達(dá)到3000h時,開始時出現(xiàn)上部轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)時制動失靈,使回轉(zhuǎn)不能及時停止;后又繼續(xù)工作了2h,上述故障現(xiàn)象越來越嚴(yán)重。在進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn):轉(zhuǎn)臺在快速回轉(zhuǎn)之后不能馬上停住,而要向相同的方向回轉(zhuǎn)一段行程后才能停止回轉(zhuǎn);轉(zhuǎn)臺在慢速回轉(zhuǎn)時,要向相反的方向緩慢旋轉(zhuǎn)90度以上后才能停住。    1.故障分析    從該故障現(xiàn)象上看,主要是制動力不足引起的。造成制動力不足有以下幾個原因,于是對其進(jìn)行了逐項排查。    (1)制動片磨損,彈簧力不足    將機(jī)器停在斜坡上,使上部轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)到與斜坡呈垂直的狀態(tài),關(guān)閉發(fā)動機(jī),此時轉(zhuǎn)臺未因重力的作用向低的一邊回轉(zhuǎn);將制動控制閥PG處的油路截止(見圖1),啟動發(fā)動機(jī),操作先導(dǎo)閥(見圖2),此時轉(zhuǎn)臺無法回轉(zhuǎn)。上述狀況說明,制動片及彈簧沒有問題。    (2)因其他部位存在磨損泄漏,停止操作先導(dǎo)閥后,SH(A12)端仍有壓力油進(jìn)入    先導(dǎo)閥回位不正確或回位不及時;或換向閥6磨損,使主泵壓力油由磨損間隙通過PAs(或PBs)進(jìn)入先導(dǎo)油路中,通過梭閥3、4(見圖2)進(jìn)入SH(A12)管路;其他部位有泄漏,壓力油由圖2中的AM、A1、A13、Psp等處進(jìn)入SH(A12),使制動控制閥不回位,一直處于和制動活塞接通的狀態(tài),而PG壓力油卻仍源源不斷地進(jìn)入制動活塞腔內(nèi),導(dǎo)致制動片11分離,不能起到制動的作用。    經(jīng)壓力檢測,在操作先導(dǎo)閥時,SH(A12)處的壓力為3.6MPa,停止操作先導(dǎo)閥時,壓力迅速地從3.6MPa降至0,故確定以上所假設(shè)的故障點并沒有問題。    (3)調(diào)速閥2的節(jié)流孔堵塞、制動控制閥1不回位    關(guān)閉先導(dǎo)閥后,由于調(diào)速閥2的節(jié)流孔堵塞、制動控制閥1卡滯在接通的位置上(見圖1),導(dǎo)致制動缸內(nèi)的壓力不能解除,制動裝置不起作用。    通過壓力檢測,制動活塞腔內(nèi)的壓力在停止操作先導(dǎo)閥后,壓力從3.6MPa降至0(約用時3s),但當(dāng)腔內(nèi)的壓力為0時,轉(zhuǎn)臺的回轉(zhuǎn)卻依然不能停止。由此可確定調(diào)速閥及制動控制閥沒有問題。    (4)回轉(zhuǎn)馬達(dá)磨損    在停止先導(dǎo)閥的操作后,回轉(zhuǎn)馬達(dá)內(nèi)部的油壓此時又起到了液力制動的作用,并與制動片11同時起制動作用,使轉(zhuǎn)臺的運動停止。當(dāng)回轉(zhuǎn)馬達(dá)的滑靴、配流盤等磨損時,本應(yīng)在這些部位形成靜液支撐的油膜被破壞,因密封性能下降使柱塞內(nèi)的壓力油通過磨損部位泄漏,不能起到液力制動的作用,致使轉(zhuǎn)臺的制動緩慢。    由以上的分析和檢測得知,應(yīng)將故障排查的重點放在回轉(zhuǎn)馬達(dá)上。    2.故障排除    通過對回轉(zhuǎn)馬達(dá)A(BH)和B(LH)兩處的壓力檢測得知,該回轉(zhuǎn)馬達(dá)旋轉(zhuǎn)的初期壓力必須達(dá)到16MPa時轉(zhuǎn)臺才能開始回轉(zhuǎn),說明回轉(zhuǎn)阻力過大;將挖斗置于地上,操作先導(dǎo)閥,測得的最大壓力值僅為20MPa,與標(biāo)準(zhǔn)值26MPa相差較大。    當(dāng)拆下排放濾芯7時,發(fā)現(xiàn)濾芯上有很多金屬屑,斷定為回轉(zhuǎn)馬達(dá)磨損所致。于是,解體回轉(zhuǎn)馬達(dá),發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部有大量的金屬屑,配流盤表面有拉傷的痕跡,配流盤后的密封圈已被擠出,柱塞滑靴表面、斜盤表面及九孔板表面均有明顯的拉傷痕跡,下部軸承表面的金屬也已大量脫落。    經(jīng)測量,磨損后的軸承高度還有29.7mm,而同類軸承的標(biāo)準(zhǔn)高度值僅為29.0mm,因此斷定安裝時使用了不合格的軸承,因軸向安裝過緊使軸承的徑向力過大而造成馬達(dá)非正常磨損,被磨下的金屬屑進(jìn)入了各配合面將其拉傷。    于是,更換標(biāo)準(zhǔn)軸承,并手工研磨了滑靴、配流盤、斜盤和九孔板等;此外,還清洗了管路和液壓油油箱,更換了液壓油濾芯及液壓油。裝復(fù)后試車時,故障已消失。[/td][/tr]
[tr][td]5:挖掘機(jī)突然工作無力的處理一臺CAT320型挖掘機(jī)已工作了約15000H,在轉(zhuǎn)場行走時,突然發(fā)動機(jī)冒黑煙,且液壓系統(tǒng)工作無力;若繼續(xù)工作發(fā)動機(jī)就熄火,即出現(xiàn)超負(fù)荷現(xiàn)象。
    經(jīng)了解,該機(jī)轉(zhuǎn)場前工作良好,此故障為突出性故障。詢問駕駛員并作全機(jī)檢查后知,外觀無部件損壞、無漏油現(xiàn)象,各種油面均正常。試機(jī)時,若發(fā)動機(jī)無負(fù)荷,則工作正常。小負(fù)荷工作或開啟液壓系統(tǒng)時,發(fā)動機(jī)冒煙嚴(yán)重,動作稍大時發(fā)動機(jī)就熄火。這表明故障原因不在發(fā)動機(jī)方面,應(yīng)該是在機(jī)器的電器控制和液壓系統(tǒng)方面。但對機(jī)器的電氣部分做檢測后,未發(fā)現(xiàn)故障;這進(jìn)一步表明,故障是在液壓系統(tǒng)方面。
    該機(jī)液壓系統(tǒng)屬恒功率控制系統(tǒng)。當(dāng)負(fù)荷一定時,系統(tǒng)壓力P應(yīng)是一個常數(shù),而流量Q是通壺液壓泵調(diào)節(jié)器來高速的。一時系統(tǒng)因流量調(diào)節(jié)不當(dāng)而造成P×Q之積大于系統(tǒng)功率W時,由于泵與發(fā)動機(jī)是通過花鍵作機(jī)械連接的,這樣就造成發(fā)動機(jī)超負(fù)荷,從而出現(xiàn)發(fā)動機(jī)冒煙的現(xiàn)象。因此,我們將P、Q兩個指標(biāo)列為重點排查對象。經(jīng)檢測,泵的出口壓力約為27.6Mpa;先導(dǎo)壓力為3.5Mpa。經(jīng)對比,先導(dǎo)系統(tǒng)壓力正常,主泵的出口壓力稍低,但機(jī)器在小負(fù)荷工作時不應(yīng)該出現(xiàn)超負(fù)荷現(xiàn)象。因此,我們認(rèn)定故障是因流量調(diào)節(jié)不當(dāng)而造成的。
    先調(diào)整泵調(diào)節(jié)器兩端的調(diào)整螺釘,結(jié)果發(fā)現(xiàn)故障有所改善,但仍不能正常工作。拆檢發(fā)現(xiàn),主泵調(diào)節(jié)器的一端大彈簧已斷成數(shù)節(jié),另一端的小彈簧已經(jīng)沒有了。更換新件后試機(jī)時,故障已被排除。[/td][/tr]
[tr][td]6:挖掘機(jī)黑煙故障原因的確認(rèn)和排除方法柴油機(jī)冒黑煙故障的可能原因很多,但對于一臺柴油機(jī)來講,出現(xiàn)冒黑煙故障的原因可能只是其中的一個或幾個因素。如何判斷和確認(rèn)柴油機(jī)冒黑煙產(chǎn)生的具體原因,是排除該故障的關(guān)鍵所在。原因找到了,故障也就排除了。
 ?。薄⒐┯拖到y(tǒng)問題導(dǎo)致柴油機(jī)冒黑煙故障原因的確認(rèn)和排除方法
 ?。ǎ保?、供油提前角不正確
  柴油機(jī)的供油提前角,是為保證燃油進(jìn)入汽缸后能夠充分燃燒的最佳提前角度,機(jī)型不同,提前角也不相同,噴油提前角不正確,使柴油機(jī)燃油燃燒不充分、不完全,會導(dǎo)致柴油機(jī)冒黑煙。
a、供油提前角偏大
如果柴油機(jī)的供油提前角偏大,此時汽缸內(nèi)的壓縮壓力和溫度相對較低,將直接影響燃油的燃燒性能,柴油機(jī)早燃增多,燃油燃燒不完全,柴油機(jī)嚴(yán)重冒黑煙。供油提前角偏大除了導(dǎo)致柴油機(jī)冒黑煙故障外,還有下列現(xiàn)象:
.有強(qiáng)烈的燃燒噪音
.柴油機(jī)功率不足
.燃油消耗量明顯增加
.排氣管接口處濕潤或有滴油現(xiàn)象
.排氣溫度可能較高,排氣管可能有燒紅現(xiàn)象
 ?。?、供油提前角偏小
  如果柴油機(jī)的供油提前角偏小,燃油噴入汽缸時錯過了最佳燃燒時機(jī),將使柴油機(jī)后燃增多,大量燃油還未充分燃燒即被排除汽缸,柴油機(jī)將嚴(yán)重冒黑煙。供油提前角偏小除了導(dǎo)致柴油機(jī)冒黑煙故障外,還有下列現(xiàn)象:
.排氣溫度高,排氣管有燒紅現(xiàn)象
.柴油機(jī)整體溫度高,柴油機(jī)因后燃增多而過熱
.柴油機(jī)功率不足
.燃油消耗量明顯增加
排除方法:如果確認(rèn)柴油機(jī)冒黑煙的原因是由于供油提前角不對造成的,只要將供油提前角調(diào)整到設(shè)計角度,故障即可排除。
 ?。ǎ玻﹪娪捅弥虺鲇烷y嚴(yán)重磨損
  個別或全部噴油泵柱塞或出油閥嚴(yán)重磨損將導(dǎo)致噴油泵泵油壓力下降,使噴油器(嘴)建壓相對滯后,燃油燃燒不充分,后燃增多,所以柴油機(jī)嚴(yán)重冒黑煙。個別汽缸的柱塞和出油閥有問題,除了造成柴油機(jī)冒黑煙外,不會對柴油機(jī)的使用產(chǎn)生太大的影響。但如果噴油泵大多數(shù)的柱塞和出油閥嚴(yán)重磨損,在造成柴油機(jī)嚴(yán)重冒黑煙的同時,還有下列現(xiàn)象:
.柴油機(jī)啟動困難
.柴油機(jī)潤滑油油量可能增加
.柴油機(jī)動力不足
.柴油機(jī)排氣溫度高,排氣管可能燒紅
.柴油機(jī)可能因后燃增多而過熱
確認(rèn)柴油機(jī)冒黑煙是由于柱塞或出油閥的磨損造成的基本方法是:
 ?。?、拆掉柴油機(jī)的排氣管,啟動柴油機(jī)低速運轉(zhuǎn),仔細(xì)觀察柴油機(jī)各個排氣口的排煙情況,找出排煙大的汽缸,更換該缸的噴油器(可以與不冒黑煙的缸互換),如果該缸仍然冒黑煙,而另一缸不冒黑煙,則可以確認(rèn)該缸噴油泵的柱塞或出油閥有問題。
 ?。?、也可以不拆掉排氣管,用單缸滅火法初步確認(rèn)柱塞/出油閥或噴油器(嘴)是否有問題,具體做法是:啟動柴油機(jī)低速運轉(zhuǎn),逐缸斷油并觀察排氣管出口煙度的變化情況,如果某缸斷油后,柴油機(jī)煙度減小,則說明該缸供油系統(tǒng)(柱塞/出油閥或噴油器)存在問題。
  排除方法:
  當(dāng)柴油機(jī)工作過程中出現(xiàn)這些問題時,應(yīng)該檢查噴油泵。如果確認(rèn)故障的原因是由柱塞和出油閥嚴(yán)重磨損造成的,大修噴油泵后即可排除此故障。特別提示:大修噴油泵時應(yīng)該成套(全部)更換柱塞和出油閥及相關(guān)密封墊,檢查各缸供油角并按要求調(diào)整供油量。
 ?。常﹪娪推鳎ㄗ欤﹩栴}
 ?。?、噴油嘴霧化不良、卡死或滴油嚴(yán)重
當(dāng)個別缸的噴油器(嘴)損壞時,也即當(dāng)某缸的噴油器(嘴)霧化不良、卡死或滴油嚴(yán)重時,會造成該缸燃燒不完全而導(dǎo)致該缸嚴(yán)重冒黑煙。噴油器(嘴)有問題時,除了造成柴油機(jī)冒黑煙外,還有下列現(xiàn)象:
.排氣管接口處濕潤,嚴(yán)重時可能滴柴油
.滴油缸活塞可能出現(xiàn)燒頂或拉缸故障
.該缸可能有強(qiáng)烈的燃燒噪音
  b、噴油壓力不正確
  噴油壓力不正確(偏大或偏小),將影響噴油器的建壓時間,延遲或提前供油提前角度,使柴油機(jī)工作時冒黑煙。噴油壓力偏大,可能延遲噴油開始時間,柴油機(jī)后燃增多。而噴油壓力偏小,可能提前噴油開始時間,柴油機(jī)早燃增多。兩者產(chǎn)生的問題和現(xiàn)象與前述的供油確認(rèn)某缸噴油器(嘴)是否有問題的方法與確認(rèn)柱塞/出油閥是否有問題的方法基本相同,只是互換噴油器后,該缸不再冒黑煙而另一缸冒黑煙,則說明該噴油器(嘴)有問題。提前角不正確相似。
排除方法:
更換該缸噴油嘴或噴油器總成。更換噴油嘴時,應(yīng)該保證是同類合格產(chǎn)品并嚴(yán)格按要求檢查和調(diào)整噴油壓力,認(rèn)真觀察噴油器的霧化質(zhì)量或是否存在低速滴油等問題,確保使用質(zhì)量上乘的噴油器(嘴)。
 ?。ǎ矗﹪娪捅谜{(diào)速器有問題
噴油泵調(diào)速器有問題,主要是調(diào)速器調(diào)速彈簧彈力不足時,將導(dǎo)致調(diào)速器與油門控制機(jī)構(gòu)之間的不平衡,柴油機(jī)從啟動開始就會嚴(yán)重冒黑煙。而當(dāng)外部載荷稍有變化時,柴油機(jī)更是濃煙滾滾。如果噴油泵調(diào)速器有問題,柴油機(jī)運行時還有下列現(xiàn)象:
.柴油機(jī)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定,可能自動升高或降低
.帶負(fù)載運行時,隨負(fù)載增加柴油機(jī)轉(zhuǎn)速下降嚴(yán)重
.柴油機(jī)負(fù)載越大,煙度越大
.用單缸滅火法檢查時,柴油機(jī)煙度無明顯變化
排除方法:專業(yè)維修噴油泵,更換調(diào)速彈簧或調(diào)速器總成。
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  噴油泵供油量太大,也將造成柴油機(jī)冒黑煙,大量燃油進(jìn)入汽缸后未充分燃燒即被排除汽缸,是柴油機(jī)后燃增多。此時,柴油機(jī)除了冒黑煙外,還有下列現(xiàn)象:
.燃油消耗明顯增加
.柴油機(jī)因后燃增多而使排氣溫度太高且排氣
.可能會經(jīng)常出現(xiàn)拉缸或活塞燒頂現(xiàn)象管可能被燒紅
.可能會經(jīng)常出現(xiàn)拉缸或活塞燒頂現(xiàn)象
排除方法:專業(yè)維修噴油泵,按要求調(diào)整噴油泵的供油量。特別提示:調(diào)整噴油泵的供油量時,必須考慮該柴油機(jī)噴油器噴油壓力的影響,因為該油量是在特定噴油壓力下的供油量。如果噴油壓力有變化,供油量也將產(chǎn)生相應(yīng)的變化。如果噴油泵試驗臺標(biāo)準(zhǔn)噴油器的壓力高,而實際噴油器的噴油壓力低,則實際噴油量降大于調(diào)整噴油量。反之,則小于調(diào)整噴油量。壓力差別越大,供油量的差別也越大。比如噴油器的噴油壓力相差50巴時,噴油量可能相差20%。 
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