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鐵甲網(wǎng)首頁 鐵甲論壇 挖掘機(jī)參數(shù)2

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評(píng)論

挖掘機(jī)參數(shù)2

xuexi2012 2012-02-06

4249 27

液壓挖掘機(jī)行走部分的液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,當(dāng)其中某個(gè)部件發(fā)生故障而導(dǎo)致液壓系統(tǒng)超高壓時(shí),將使更多的部件受到嚴(yán)重?fù)p壞。但檢修時(shí)往往只注意這些受損嚴(yán)重的部件,而忘記了損壞輕微的“禍?zhǔn)住辈考T诰S修卡特365BL型挖掘機(jī)行走部件的過程中,就遇到這種情況,現(xiàn)介紹如下,供同行參考。 
  這臺(tái)挖掘機(jī)的右側(cè)終傳動(dòng)漏油,導(dǎo)致液壓油減少。拆開終傳動(dòng)齒輪箱檢查,發(fā)現(xiàn)終傳動(dòng)浮動(dòng)油封(圖1中5)損壞;拆下行走馬達(dá)檢查,發(fā)現(xiàn)其兩端軸承油封損壞。 
  據(jù)此,認(rèn)為故障是由新購馬達(dá)的油封損害,液壓油經(jīng)過行走馬達(dá)軸承進(jìn)入終傳動(dòng)齒輪箱,只是齒輪箱內(nèi)的油壓升高,將浮動(dòng)油封沖壞。又因該機(jī)已運(yùn)行進(jìn)5000h,行走部分一直正常,所以更使我們相信此次漏油的確是由于行走馬達(dá)油封損壞所致。 
  可是在更換馬達(dá)油封和終傳動(dòng)浮動(dòng)油封以后,僅運(yùn)行了30h,就再次出現(xiàn)了終傳動(dòng)漏油現(xiàn)象,而且右側(cè)行走已無法工作。經(jīng)解體檢查,發(fā)現(xiàn)不但終傳動(dòng)油封再次損壞,而且行走馬達(dá)也已嚴(yán)重?fù)p壞。情況如下: 
  (1)9個(gè)馬達(dá)滑靴(銅合金)中,有一個(gè)已與馬達(dá)柱塞(圖2中3)球頭脫離,且柱塞球頭有嚴(yán)重的磨損痕跡。顯然這些痕跡是由于滑靴脫落后,住塞球頭與斜盤直接摩擦而形成的。而其余的滑靴內(nèi)表面雖磨損嚴(yán)重但仍沒有與柱塞球頭脫離,且與斜盤配合的表面均有嚴(yán)重的磨粒磨損痕跡。 
  (2)銅合金粉末遍布整個(gè)行走馬達(dá)殼體之中。用10倍放大鏡觀察滑靴碎塊,發(fā)現(xiàn)其中一塊斷面上有貝殼狀疲勞紋,說明滑靴發(fā)生了疲勞斷裂。 
  根據(jù)以上的損壞現(xiàn)象,判定這一次故障是由于一個(gè)滑靴的材料有缺陷而引起的,即其出現(xiàn)裂紋后致使大量高壓油從柱塞內(nèi)孔進(jìn)入泄油殼體,而泄油通道又來不及將這些高壓油及時(shí)排走,從而沖壞馬達(dá)的油封,最后進(jìn)入終傳齒輪箱將浮動(dòng)油封沖壞。 
  基于上述分析,對(duì)其進(jìn)行了第2次修理,即更換了終傳動(dòng)浮動(dòng)油封,修復(fù)了行走馬達(dá)。但在試運(yùn)行1h后拆開終傳動(dòng)加油堵頭檢查,卻發(fā)現(xiàn)終傳動(dòng)箱內(nèi)充滿了液壓油液齒輪油的混合液,中傳動(dòng)油封及新購馬達(dá)油封再次被損壞。很顯然,此故障的原因已不再是新購馬達(dá)的滑靴所致,而是別的能導(dǎo)致殼體壓力增高的部件。于是,對(duì)整個(gè)液壓系統(tǒng)進(jìn)行了檢查,結(jié)果是: 
  (1)液壓系統(tǒng)的壓力正常,無超壓情況。 
  (2)行走馬達(dá)殼體的泄漏量正常,不應(yīng)有泄漏不及時(shí)而產(chǎn)生超壓的故障(按廠家規(guī)定,在殼體泄漏油出口與泄漏回油管接頭處測(cè)量,測(cè)量時(shí)將泄漏回油管拆下)。 
  (3)殼體回油濾芯功能正常,沒有堵塞不暢的故障。 
  檢查至此發(fā)現(xiàn),右側(cè)行走馬達(dá)殼體泄漏回油管被壓扁,導(dǎo)致了殼體超壓的故障,而回油管被壓扁則是由于挖掘機(jī)底盤鋼板受撞擊變形而引起的。 
  經(jīng)再三詢問操作手,方知這臺(tái)挖掘機(jī)曾于故障發(fā)生前不久,在快速行進(jìn)中撞上一塊巖石,撞擊點(diǎn)碰巧對(duì)著內(nèi)有右側(cè)行走馬達(dá)殼體泄漏的回油管通過的底盤鋼板處,而被撞擊后的鋼板正好將回油管壓扁。由于挖掘機(jī)的工作環(huán)境惡劣,在工作中底盤與巖石相撞是常有的事,所以在前幾次檢修中沒有考慮到底盤受損會(huì)引發(fā)終傳動(dòng)故障。 
  經(jīng)過矯正底盤鋼板、更換回油管及油封后,挖掘機(jī)終于運(yùn)行正常。 
  殼體泄漏回油管一處不顯眼的壓扁,就引起油封及馬達(dá)的嚴(yán)重?fù)p壞,經(jīng)3次檢修方才找到故障的根源。想當(dāng)初故障初次出現(xiàn)時(shí)就應(yīng)該分析到此,如果是殼體壓力過高將密封損壞,那么為何比密封承壓更低的回油濾芯沒有損壞呢?第二次出現(xiàn)故障后應(yīng)該分析的是,如果是滑靴的損壞導(dǎo)致行走馬達(dá)損壞,為何回繼續(xù)造成行走馬達(dá)的密封損壞?由于沒能抓住這些矛盾的現(xiàn)象,只進(jìn)行表面的分析,結(jié)果是勞而無功。 
  由此可見,對(duì)系統(tǒng)的認(rèn)真檢查與分析是十分重要的,決不可以先入為主的思路來解釋還沒有正確結(jié)論的問題,只有經(jīng)過全面而系統(tǒng)的故障分析并驗(yàn)證后,才可以進(jìn)行修復(fù)工作。 
  液壓挖掘機(jī)行走部分的液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,當(dāng)其中某個(gè)部件發(fā)生故障而導(dǎo)致液壓系統(tǒng)超高壓時(shí),將使更多的部件受到嚴(yán)重?fù)p壞。但檢修時(shí)往往只注意這些受損嚴(yán)重的部件,而忘記了損壞輕微的“禍?zhǔn)住辈考?。筆者在維修卡特365BL型挖掘機(jī)行走部件的過程中,就遇到這種情況,現(xiàn)介紹如下,供同行參考。 
  這臺(tái)挖掘機(jī)的右側(cè)終傳動(dòng)漏油,導(dǎo)致液壓油減少。拆開終傳動(dòng)齒輪箱檢查,發(fā)現(xiàn)終傳動(dòng)浮動(dòng)油封損壞;拆下行走馬達(dá)檢查,發(fā)現(xiàn)其兩端軸承油封損壞。 
  據(jù)此,認(rèn)為故障是由新購馬達(dá)的油封損害,液壓油經(jīng)過行走馬達(dá)軸承進(jìn)入終傳動(dòng)齒輪箱,只是齒輪箱內(nèi)的油壓升高,將浮動(dòng)油封沖壞。又因該機(jī)已運(yùn)行進(jìn)5000h,行走部分一直正常,所以更使我們相信此次漏油的確是由于行走馬達(dá)油封損壞所致。 
  可是在更換馬達(dá)油封和終傳動(dòng)浮動(dòng)油封以后,僅運(yùn)行了30h,就再次出現(xiàn)了終傳動(dòng)漏油現(xiàn)象,而且右側(cè)行走已無法工作。經(jīng)解體檢查,發(fā)現(xiàn)不但終傳動(dòng)油封再次損壞,而且行走馬達(dá)也已嚴(yán)重?fù)p壞。情況如下: 
  (1)9個(gè)馬達(dá)滑靴(銅合金)中,有一個(gè)已與馬達(dá)柱塞(圖2中3)球頭脫離,且柱塞球頭有嚴(yán)重的磨損痕跡。顯然這些痕跡是由于滑靴脫落后,住塞球頭與斜盤直接摩擦而形成的。而其余的滑靴內(nèi)表面雖磨損嚴(yán)重但仍沒有與柱塞球頭脫離,且與斜盤配合的表面均有嚴(yán)重的磨粒磨損痕跡。 
  (2)銅合金粉末遍布整個(gè)行走馬達(dá)殼體之中。用10倍放大鏡觀察滑靴碎塊,發(fā)現(xiàn)其中一塊斷面上有貝殼狀疲勞紋,說明滑靴發(fā)生了疲勞斷裂。 
  根據(jù)以上的損壞現(xiàn)象,我們判定這一次故障是由于一個(gè)滑靴的材料有缺陷而引起的,即其出現(xiàn)裂紋后致使大量高壓油從柱塞內(nèi)孔進(jìn)入泄油殼體,而泄油通道又來不及將這些高壓油及時(shí)排走,從而沖壞馬達(dá)的油封,最后進(jìn)入終傳齒輪箱將浮動(dòng)油封沖壞。 
  基于上述分析,對(duì)其進(jìn)行了第2次修理,即更換了終傳動(dòng)浮動(dòng)油封,修復(fù)了行走馬達(dá)。但在試運(yùn)行1h后拆開終傳動(dòng)加油堵頭檢查,卻發(fā)現(xiàn)終傳動(dòng)箱內(nèi)充滿了液壓油液齒輪油的混合液,中傳動(dòng)油封及新購馬達(dá)油封再次被損壞。很顯然,此故障的原因已不再是新購馬達(dá)的滑靴所致,而是別的能導(dǎo)致殼體壓力增高的部件。于是,對(duì)整個(gè)液壓系統(tǒng)進(jìn)行了檢查,結(jié)果是: 
  (1)液壓系統(tǒng)的壓力正常,無超壓情況。 
  (2)行走馬達(dá)殼體的泄漏量正常,不應(yīng)有泄漏不及時(shí)而產(chǎn)生超壓的故障(按廠家規(guī)定,在殼體泄漏油出口與泄漏回油管接頭處測(cè)量,測(cè)量時(shí)將泄漏回油管拆下)。 
  (3)殼體回油濾芯功能正常,沒有堵塞不暢的故障。 
  檢查至此發(fā)現(xiàn),右側(cè)行走馬達(dá)殼體泄漏回油管被壓扁,導(dǎo)致了殼體超壓的故障,而回油管被壓扁則是由于挖掘機(jī)底盤鋼板受撞擊變形而引起的。 
  經(jīng)再三詢問操作手,方知這臺(tái)挖掘機(jī)曾于故障發(fā)生前不久,在快速行進(jìn)中撞上一塊巖石,撞擊點(diǎn)碰巧對(duì)著內(nèi)有右側(cè)行走馬達(dá)殼體泄漏的回油管通過的底盤鋼板處,而被撞擊后的鋼板正好將回油管壓扁。由于挖掘機(jī)的工作環(huán)境惡劣,在工作中底盤與巖石相撞是常有的事,所以在前幾次檢修中沒有考慮到底盤受損會(huì)引發(fā)終傳動(dòng)故障。 
  經(jīng)過矯正底盤鋼板、更換回油管及油封后,挖掘機(jī)終于運(yùn)行正常。 
  殼體泄漏回油管一處不顯眼的壓扁,就引起油封及馬達(dá)的嚴(yán)重?fù)p壞,經(jīng)3次檢修方才找到故障的根源。想當(dāng)初故障初次出現(xiàn)時(shí)就應(yīng)該分析到此,如果是殼體壓力過高將密封損壞,那么為何比密封承壓更低的回油濾芯沒有損壞呢?第二次出現(xiàn)故障后應(yīng)該分析的是,如果是滑靴的損壞導(dǎo)致行走馬達(dá)損壞,為何回繼續(xù)造成行走馬達(dá)的密封損壞?由于沒能抓住這些矛盾的現(xiàn)象,只進(jìn)行表面的分析,結(jié)果是勞而無功。 
  由此可見,對(duì)系統(tǒng)的認(rèn)真檢查與分析是十分重要的,決不可以先入為主的思路來解釋還沒有正確結(jié)論的問題,只有經(jīng)過全面而系統(tǒng)的故障分析并驗(yàn)證后,才可以進(jìn)行修復(fù)工作。 

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