1臺GYW111型挖掘機,因使用年限較長,作業(yè)工況惡劣,加上維護保養(yǎng)不到位,在野外施工過程中經(jīng)常出現(xiàn)故障,本文介紹3例故障排查方法。
1.斗桿缸伸縮緩慢無力
該挖掘機在作業(yè)過程中出現(xiàn)斗桿缸伸縮緩慢無力故障,經(jīng)分析作如下排查:
(1)檢查密封件
若斗桿缸活塞等處密封件失效,將造成低壓腔與高壓腔的液壓油因內(nèi)泄而互竄。先松開低壓腔的油管,放掉腔內(nèi)液壓油,然后啟動發(fā)動機給高壓腔內(nèi)注入壓力油,未見液壓油從低壓腔的油管中流出,表明斗桿缸活塞密封件密封良好。
(2)檢查安全吸油閥
安全吸油閥是1個雙向保護閥,安裝在液壓缸和液壓馬達等執(zhí)行元件上,當液壓缸或馬達的某一腔產(chǎn)生瞬間高壓時,高壓腔的高壓油就會打開安全吸油閥中的溢流閥進行溢流,同時負壓腔安全吸油閥的單向閥打開,從油箱吸油來補充負壓,起到保護油路作用。
斗桿缸工作回路上裝有2個安全吸油閥,若其中某個安全吸油閥的單向閥失效變成雙向直通,或者在溢流閥溢流壓力很低時,都會造成該側油腔的油壓不能建立,壓力油直接通過單向閥或溢流閥泄入油箱,使斗桿缸動作緩慢無力甚至不能工作。
安全吸油閥若發(fā)生上述故障,在操作手柄處于中立位置停機后,斗桿缸會自動緩慢回落。然而該斗桿缸沒有發(fā)現(xiàn)此種現(xiàn)象,說明故障不在安全吸油閥。
(3)檢查PPC閥和主控制閥
PPC閥(先導操縱閥)是一種比例壓力控制閥,可根據(jù)操作手柄行程的大小輸出相應的控制壓力和流量,使主控制閥芯有相應的移動量,從而控制執(zhí)行元件的速度。主控制閥中每一根閥芯控制一支油路的通斷,若其中某一閥芯磨損、卡滯甚至堵塞,就會降低相應執(zhí)行元件的油壓和流量,造成執(zhí)行元件動作遲緩甚至無動作。
將斗桿缸回路的控制油管調換到工作正常的PPC閥上試機,故障消失。由此確定導致斗桿缸伸縮緩慢無力的原因就是PPC閥故障。更換PPC閥后,斗桿缸伸縮正常。
2.行走跑偏
該挖掘機發(fā)生行走跑偏故障,在認定行走馬達技術狀況正常、履帶松緊度調整適當?shù)那闆r下,作如下排查:
(1)檢查組合閥
先檢查行走速度慢一側的行走組合閥。拆卸其限壓閥上的2根油管,用堵頭堵住出油口,啟動發(fā)動機,拉動有堵頭組合閥的行走操縱手柄,檢測油壓正常;再拆卸另一側行走組合閥上的2根油管,再次啟動發(fā)動機,觀察其限壓閥的2個油孔無油液流出,由此判斷故障不在組合閥。
(2)檢查中央回轉接頭
中央回轉接頭處油道很多,相互之間容易串通。先拆卸2個行走馬達的油管,然后堵死其中1個馬達油管;再啟動發(fā)動機,拉動堵死油管馬達的換向閥,發(fā)現(xiàn)油液壓力過低,而沒有堵死的液壓馬達的油孔出油。由此判定中央回轉接頭的油道密封不好。更換中央回轉接頭的密封件,故障消失。
3.慣性回轉角度偏大
該挖掘機在使用過程中,當回轉操作結束、操作手柄在中位時,上機體在慣性力的作用下回轉角度偏大。這種故障多是由于回轉制動不及時或制動力不足造成,排查步驟如下:
(1)檢查回轉鎖定閥電路
檢查回轉鎖定閥線路連接牢靠,無短(斷)路,測量電磁閥線圈及閥芯工作正常。
(2)測量解除制動油壓
測量解除制動油壓為3 MPa,在正常范圍之內(nèi)。
(3)拆檢回轉馬達
將回轉馬達拆下,檢查彈簧無折斷,彈力正常,制動壓盤上的密封圈完好。在檢查制動回油路時發(fā)現(xiàn),在節(jié)流孔處有一膠質顆粒物,節(jié)流孔雖沒有完全被堵死,但回油過慢,由此造成制動時間延長,回轉產(chǎn)生過大的偏轉角度。
清洗回轉馬達各元件(特別注意節(jié)流孔、細小油道)后試機,回轉滑移量在規(guī)定范圍內(nèi),故障消失